為徹底解決上述問題,中孚高精鋁公司高度重視,將此工藝難題列為上半年技術攻關A級項目。3月初,由公司生產總監牽頭,冷軋區域、技術部門相關人員參與,成立了技術攻關組,明確責任,確定任務,并列出了詳細的時間節點和獎懲辦法。
軋機操作人員認真檢查帶材表面質量
冷軋區域由負責人具體組織實施,并定期對各階段工作進行驗證評價。冷軋區域檢修團隊結合現有吹掃系統的結構特點,對軋機邊部吹掃系統進行了優化改造,克服了現場檢修作業難度大等困難,利用生產間隙,組織檢修人員在軋機上反復摸索實踐,認真地觀察、分析、總結,終于找準了癥結。針對問題,定準位置、畫好圖紙、備妥方案,制定了安全可靠的改進措施,精心組織實施。
軋機主操記錄生產過程控制信息
通過加裝風嘴及擋油板、優化防濺板結構等辦法,有效改善了吹掃系統運行效果,極大提高了帶材表面清潔度,取得顯著成效。自4月份連續跟蹤驗證兩個多月以來,帶材表面帶油明顯減少,提升了產品質量,實現了各種規格產品的批量生產。
(關鍵字:中孚高精鋁公司)