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今年以來,西林鋼鐵公司焦化分廠在提質(zhì)穩(wěn)產(chǎn)的同時,從系統(tǒng)生產(chǎn)工藝、確定合理加熱制度、日常操作維護等方面入手,實現(xiàn)焦爐各項指標最優(yōu)化、高爐煤氣消耗最精化、操作維護最細化的目標。其中,高爐煤氣消耗由1月~6月份的平均水平1067.6立方米/噸下降至7月份的955.86立方米/噸,下降了111.74立方米/噸。7月份共節(jié)省高爐煤氣300萬立方米,創(chuàng)效益15萬余元,噸焦成本降低5.44元。
為降低高爐煤氣消耗,該分廠加強對焦爐加熱系統(tǒng)的調(diào)節(jié)與控制,制定合理的加熱制度,做到定時測量橫排、直行溫度,再根據(jù)測量結(jié)果做到精調(diào)加熱設(shè)備,處理高溫和低溫爐號,調(diào)均蓄熱室頂部吸力,使燃燒室溫度滿足全爐各炭化室加熱均勻,從而做到合理分配空氣量和所需煤氣量,把損耗降到最低。
為降低精煤水分,該分廠嚴格監(jiān)控精煤卸車過程,掌握煤場精煤儲備情況,以求穩(wěn)定入爐煤水分。通過采用上煤料先進煤先配入以及平鋪直取的上料方式。當發(fā)現(xiàn)煤堆底部水分較大時,立即停止從此處上煤,并再次將水分大的煤聚成堆,待水分沉降后再使用。通過努力,該分廠7月份入爐煤平均水分為10.3%,降低了煉焦煤氣消耗量。
為使空氣過剩系數(shù)合理,該分廠調(diào)火人員由每半個月測調(diào)一次蓄熱室頂部吸力變成每星期測調(diào)兩次,做到除邊爐外各進風口開度保持全爐一致,同時與廢氣砣桿動作同步。在測量過程中,如果蓄熱室頂部吸力與標準出現(xiàn)差值,及時調(diào)節(jié)廢氣翻板開度,確保煤氣、空氣合理搭配使用,達到充分燃燒。
同時,該分廠設(shè)專人負責,對爐體使用和維護過程以及工藝、技術(shù)參數(shù)調(diào)整建立詳細記錄。除具體的維護計劃外,還加強了日常的檢查和處理,保證爐體處于正常、完好的使用狀態(tài)。截至目前,該分廠共實施了蓄熱室吹掃、廢氣瓣保溫、爐頂面勾縫、斜道口處理,蓄熱室封墻嚴密保溫,炭化室墻面噴補,更換破損爐門框等多項維護項目,從根本上杜絕了因密封不嚴而造成煤氣泄漏的現(xiàn)象,有效地保證焦爐爐體處于最佳運行狀態(tài)。
通過各項攻關(guān)項目的有效實施,該分廠7月份節(jié)省高爐煤氣300萬立方米,創(chuàng)效15萬余元,在降本增效工作上再添佳績。
(關(guān)鍵詞:焦爐 高爐煤氣 成本)